企业商机
谐波治理基本参数
  • 品牌
  • 深圳时代电气
  • 型号
  • 深圳时代电气
谐波治理企业商机

深圳时代电气为龙岗某城市污水处理厂(12台曝气风机,变频驱动产生谐波,THD_i达26%,导致风机能耗偏高、曝气不均匀)改造谐波治理系统。设计选用APF-500型有源滤波器(2台并联,总补偿电流1000A),安装于风机房配电总柜旁,采用“集中补偿+耐潮湿设计”,滤波器防护等级IP55(适应污水厂高湿环境)。施工利用污水处理厂停产检修(1天完工),接线与曝气风机总回路并联,调试时测试:风机满负荷运行,THD_i从26%降至4.3%,能耗降低15%,曝气均匀度提升35%。改造后,污水处理厂出水水质达标,年节电约3.5万度,降低运营成本。公司每季度上门检查滤波器防潮状态,清理散热通道。冷库制冷机组变频驱动产生谐波,安装低温适配型滤波器,保障压缩机稳定运行。福田区工业园谐波治理改造

福田区工业园谐波治理改造,谐波治理

为宝安某电子工厂(4台电镀设备,THD_i达29%,导致电镀层厚度不均、电源设备发热)改造谐波治理系统。设计选用APF-400型有源滤波器(2台,并联运行),安装于电镀车间配电总柜旁,采用“集中补偿”模式,吸收电镀电源产生的宽频谐波。施工利用工厂停产检修(1天完工),滤波器防护等级IP55(适应车间潮湿、腐蚀性环境),接线端子做防腐蚀处理,调试时测试:电镀设备满负荷运行,THD_i从29%降至4.2%,电镀层厚度偏差≤±0.02mm,电源设备温升降低20℃。改造后,工厂电镀产品合格率提升7%,年增收约12万元,符合电子电镀行业生产标准。公司每季度上门检查滤波器防护,清理腐蚀性灰尘。福田区工业园谐波治理改造矿山通风机、水泵变频产生谐波,用矿用防爆滤波装置,保障井下供电安全。

福田区工业园谐波治理改造,谐波治理

深圳时代电气为龙华某农村光伏台区(12台电动农机充电桩,集中充电时THD_i达24%,导致台区电压波动、光伏并网不稳定)改造谐波治理系统。设计选用APF-200型有源滤波器(1台)+PPF-100型无源滤波器(1台),安装于充电桩集中区域配电柜旁,采用“混合补偿”模式。施工利用农闲时段(1天完工),滤波器安装于防雨棚下(防护等级IP54),接线与充电桩回路并联,调试时测试:多台农机同时充电,THD_i从24%降至4.8%,台区电压波动≤±2%,光伏并网稳定。改造后,农村电动农机使用无忧,年增加充电收益约2.5万元,促进新能源在农业领域的应用。公司每年上门检查滤波器运行状态,清理户外灰尘。

深圳时代电气为光明某化工厂(10台离心泵变频器,总容量600kW,THD_i达28%,导致DCS系统信号干扰、阀门控制失灵)设计谐波治理方案。方案选用2台APF-600型有源滤波器(并联运行),安装于车间配电总柜侧,采用“集中补偿+动态响应”模式,滤波器响应时间≤15ms,可快速跟踪变频器负荷变化。设计考虑化工厂防爆要求,滤波器柜体采用防爆材质(ExdIIBT4),安装于非防爆区域(通过电缆连接至防爆区),符合GB3836.1-2021防爆标准。施工利用工厂停产检修(2天完工),接线严格遵循防爆规范(电缆穿防爆管),调试时测试:变频器满负荷运行,THD_i从28%降至4.7%,DCS系统无干扰。方案投用后,化工厂生产工艺稳定,年减少因谐波导致的生产事故1次,损失降低约20万元。居民楼空调、洗衣机等产生谐波,配置楼栋级滤波器,改善供电质量。

福田区工业园谐波治理改造,谐波治理

深圳时代电气为龙华某新能源电池厂(8条电池化成生产线,整流器产生谐波,THD_i达30%,导致化成精度下降、电池一致性差)改造谐波治理系统。设计选用APF-600型有源滤波器(3台并联,总补偿电流1800A,响应时间≤10ms),采用“分区补偿”模式,每条生产线配置1台滤波器。施工利用工厂停产检修(1天完工),滤波器防护等级IP54(适应车间干燥环境),接线与化成整流器回路并联,调试时测试:生产线满负荷运行,THD_i从30%降至4.2%,化成精度提升,电池一致性偏差≤±2%。改造后,电池厂产品合格率提升9%,年增收约30万元,符合新能源电池生产要求。观澜团队每季度上门清洁滤波器,每半年校准补偿参数。商场 LED 显示屏、音响产生谐波,安装滤波模块,避免影响广播和监控系统。福田区酒店谐波治理

物流园自动分拣机、堆垛机产生谐波,配置工业级滤波系统,保障分拣效率。福田区工业园谐波治理改造

深圳时代电气为龙华某电子工厂(车间12台变频器运行,5次谐波畸变率THD_i达28%,导致生产线PLC误动作、无功补偿电容烧毁)提供谐波治理改造。设计选用自主研发的APF-300型有源电力滤波器(额定电流300A,滤波范围2-50次谐波,响应时间≤20ms),根据负载特性采用“1台集中式+2台壁挂式”布局,集中治理车间总进线谐波,壁挂式就近补偿大功率变频器侧谐波,符合GB/T14549-1993标准(目标THD_i≤5%)。施工利用工厂停产检修(1天完工),滤波器安装于低压配电室(通风干燥处),接线严格区分相线与零线,接地电阻≤4Ω,紧固力矩值10N・m,与原有配电系统无缝对接(不影响正常供电)。调试时测试:变频器满负荷运行,THD_i从28%降至4.2%,PLC信号干扰消除,电容无过流发热。改造后,生产线运行稳定,年减少因谐波导致的停机2次,无功损耗降低35%,年节电约2.8万度。观澜团队每季度上门巡检滤波器运行状态,每半年校准检测精度,保障治理效果。福田区工业园谐波治理改造

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